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改造磁翻板液位計修正的防凍,提高塑料球罐的運行水平
石化460kt/a乙烯裝置組件的液態(tài)烴罐區(qū)于2014年3月1日開始破土工作,2015年7月完成生產(chǎn)。 液態(tài)烴罐區(qū)共有14個球罐,分別用于儲存乙烯、丙烯、分解碳四、萃取余碳四、丁烯一、碳五等中間產(chǎn)品,其中用于儲存液相乙烯的6個容積為1500m3 溫度30~36,球罐主體材質(zhì)為低溫鋼07MnNiCrMoV。 為了保證球罐的安全穩(wěn)定運行,各球罐都安裝了雙水平修正。 一個是伺服水平修正,另一個是磁反轉(zhuǎn)水平修正。
1 .運行現(xiàn)狀
球罐自2006年6月建成投用以來,丙烯、分解碳四、吸引余碳四、丁烯一、碳五球罐兩套水平修正比較正常,兩套水平修正相互保留,當(dāng)一個水平修正發(fā)生問題時乙烯球罐(R301A-F )自給藥以來,由于存在設(shè)定制造上的缺陷,因此沒有充分考慮乙烯低溫儲藏的特殊條件,磁反轉(zhuǎn)板液面修正表面的結(jié)霜凍結(jié)嚴(yán)重,刻度被冰層包圍,*看不到液位指示,可以按照伺服水平修正的指示進(jìn)行操作定期校正、故障、檢查伺服水平時,無法正常操作,會給球罐的運行帶來很大的安全隱患。
2 .缺陷改造
為了保證塑料瓶的安全且穩(wěn)定的運轉(zhuǎn),可以認(rèn)為原因是給藥初期的磁反轉(zhuǎn)板液面訂正的凍結(jié)嚴(yán)重,施工時沒有安裝保冷材料,保冷材料的厚度不足等,全部重新安裝保冷材料,增加了保冷材料的厚度,但效果明顯然后組織車間工作人員,定期人工清理磁翻板液位計修正的冰塊,塑料罐容積大(1500m3),水平修正長度約12米,清理難度非常大,清理作業(yè)中涉及高處等危險作業(yè),增加了工作人員的工作危險性和勞動強(qiáng)度而且人工清掃的水平修正運轉(zhuǎn)后,每次霜開始凍結(jié)或去除凍結(jié)時,三圓滑的磁翻板液面修正和閥座都會有損傷,zui終會導(dǎo)致磁翻板液面修正的損傷廢棄。 之后,切斷液面修正的根部的閥門,嘗試通過使冰自然化來除去結(jié)冰,減少了作業(yè)人員的勞力,但是這種方法除冰時間過長,不利于安全生產(chǎn)。 為了*解決磁反轉(zhuǎn)板結(jié)冰現(xiàn)象,反復(fù)論證,技術(shù)人員提出了工廠空氣凈化的方案,并對其中一個塑料瓶進(jìn)行了試驗。 研究發(fā)現(xiàn),用工廠空氣連續(xù)清除結(jié)冰水平修正,幾乎可以完*磁翻板液位計修正的結(jié)冰問題。試驗從2015年10月初開始,到2015年12月末結(jié)束,由于試驗初期氣溫高(約25),到了防凍效果好的冬季嚴(yán)寒季節(jié),工廠的空氣帶水又暴露出水平修正凍結(jié)的現(xiàn)象。 對于這種情況,考慮到加熱工廠的空氣,2016年1月又經(jīng)過月試驗和觀察,在寒冷時期磁反應(yīng)板凍結(jié)也得到了*解決。 圖1是冬天拍攝的照片,比改造前效果非常好。
磁翻板液位計修正改造后的現(xiàn)場狀況
此次試驗的成功為*解決塑料球罐磁反轉(zhuǎn)板凍結(jié)提供了寶貴的經(jīng)驗,進(jìn)一步完善了試驗期間使用的臨時管道和設(shè)備,于2016年4月底完成了所有塑料球罐(R301A-F )磁翻板液位計改造
乙烯球罐(R301A-F )的磁翻板液位計修正全部變更為工廠空氣清洗后,磁翻板液位計修正的指示非常正確明確。 系統(tǒng)使用的工廠空氣由乙烯裝置工廠空氣管網(wǎng)供給,加熱熱源利用球罐區(qū)的低壓蒸汽凝固液,參數(shù)為以下:
(1)工廠空氣:0.6mpA、常溫
(2)低壓蒸汽壓力:0.35MPa,溫度140。
經(jīng)過摸索和觀察,工廠的空氣凈化系統(tǒng)不需要在夏天打開換熱器,冬天氣溫低時給予換熱器,保證凈化空氣溫度在35~40滿足工藝要求,利用低壓蒸汽凝固液的馀熱,不消耗蒸汽是這次改造的一大亮點
3、結(jié)束語
經(jīng)過此次改造,從根本上解決了磁翻板液位計校正凍結(jié)嚴(yán)重的現(xiàn)象,為低溫材料儲存采用磁翻板液位計校正提供了寶貴的經(jīng)驗,同時為乙烯球罐的安全穩(wěn)定運行奠定了堅實的基礎(chǔ)。 其實冬季現(xiàn)場周圍的環(huán)境溫度不太低反轉(zhuǎn)板刻度顯示器就會凍結(jié),但如果只是介質(zhì)溫度低而容易結(jié)晶化的話,可以直接選擇三元防凍保溫磁翻板液位計修正,更簡單更能節(jié)約成本。